长钢公司积极开展举一反三、自查自纠工作,眼睛向内,从自身降本增效开始下实功、下硬功,通过变3万制氧机组为2万制氧机组运行后,每天可节约用电10万度,日节约电费5万余元。 长钢公司动力厂原有五台制氧机,之前是3万制氧机单机运行,能够满足炼钢、轧钢、连铸、焦化等单位的能源介质需求。随着公司产能的变化,氧、氮放散量较之前有所增加,这意味着能耗增大。该厂经过对生产用户氧、氮、氩产品的实际使用量及3万制氧机组的放空量进行测算后,认为2万制氧机组可满足生产需求,并能够降低电耗,节约电费。经与公司相关部门协商,动力厂对机组进行启动前的精心检修准备,于2015年12月14日启动2万制氧机。经过系统吹扫、检测露点合格后,启动膨胀机,系统冷却、积液等严格按生产工艺进行操作。 为保证2万制氧机组单机运行的安全,制氧车间制定多项措施。要求作业长与主操相互配合监督,严格执行技术操作规程;加强技术力量,定期组织制氧技术人员对生产骨干进行技术培训,以应对生产中出现的新问题;提高职工的应急处置能力,有针对性地开展重大设备故障演练,以达到职工在工作中遇到故障能进行处置的目的。目前,2万制氧机组运行稳定,顺利出氧,氧纯度为99.7%,氧产量达到20000m3/h。